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肖拥军:让风机动平衡调整不再难

   2014-12-26 四川新闻网9550

 

察看振动参数
 

尽管风机转动时发出“嗡嗡”的声响,但肖拥军还是感觉到自己剧烈的心跳,手心甚至浸出了汗渍。面对这个直径2.5米、6吨重,每分钟1000多转的庞然大物,那一刻,他心里突然生出一种自己十分渺小的滋味。

都3、4次了,怎么还调整不好风机的动平衡?调度室又来电话催促,要早点恢复生产。焦急的肖拥军只好打电话,请来老师傅做救兵。

唉,原来自己犯了一个“ABC”入门级的错误,甚至连错误都算不上,只是闹了一个笑话而已。风机动平衡调整,必须在相同的转数下进行,而自己每次调整时的转数都不相同,自然调不好了。

12月25日,在谈起自己第一次调整风机动平衡的窘境时,攀钢钒炼钢厂设备点检员肖拥军依然记忆犹新。此时,这件事情已经过去了6年。

从那时起,肖拥军下定决心,一定要掌握风机动平衡调整的过硬技术。

功夫不负有心人。肖拥军6年磨一剑,2014年他总结提炼的《风机动平衡操作法》通过层层评审,被命名为攀钢钒先进操作法。这也是炼钢厂第一个攀钢钒级的设备先进操作法。

转炉在炼钢生产时会产生大量烟尘,需要通过风机抽走。这时,风机的转速必须保持在每分钟1300转左右。在转动过程中,风机会产生振动,当振动幅度超过每秒钟6毫米时,风机就会报警停止运行,致使转炉生产中断。

在肖拥军《风机动平衡操作法》诞生之前,炼钢厂风机调整动平衡需要将风机拆下来送到外单位去做,不仅每次要花3万多块钱,造成转炉停产24小时以上,检修人员超过12人,而且风机检修后的正常运行只能维持5天—10天,最长不超过15天。

面对每年100多万元的外送检修费用,面对日益繁重的生产任务和降成本压力,肖拥军和工友们思考,能不能找到一种简单、实用的风机转子动平衡调整方法呢?

肖拥军给每台风机建立“健康档案”,将运行参数的变化、故障原因、解决措施、稳定运行周期等内容一一记录在册。“跟人的性格一样,每台风机转子的特性既有共同点,也有一些差别,通过分析共同点可以找出普遍规律,而分析差异可以让故障处理更有针对性。”肖拥军说。

肖拥军和工友们发现,造成炼钢厂风机振动幅度增大的主要原因是烟尘结垢。他想,如果能够减少结垢不就可以延长风机正常运行时间了吗?于是,他主动跑到净气化等相关工序交流,讨论风机结垢与原料、水质、水量配比等因素之间的关系。

作为风机设备点检员,肖拥军总是根据平时收集的信息精心编制定修方案,每次定修都坚持跟检修工友一起干活,从每一颗螺栓的拆御到轴瓦检查、调整垫安装都一丝不苟。

日积月累,肖拥军渐渐摸到了风机动平衡调整的“门道”。比如,风机运行3-5天出现动不平衡,主要是风机转子联接部位松动,存在动、静摩擦以及轴承损坏;风机运行5-15天出现动不平衡,多是由于风机转子不对中造成;风机运行15-25天突然出现动不平衡,多数是振动检测元件出现松动或脱落造成。

肖拥军将这些带有规律性的现象总结提炼出操作要诀:“三五天里看联接,半个月内查对中,电气元件二十五”,提高了风机动平衡调整的效率。随着经验的积累和思考的深入,肖拥军对风机转子配重方法进行优化,在风机转子叶轮的一面进行在线动平衡调整。同时,他还丰富了操作要诀,形成了一套风机在线动平衡调整的完整操作方法。

按照肖拥军总结提炼的这套方法进行操作,消除简单的振动只需20-60分钟,在线动平衡时间降低至1、2小时,平衡后有效率达到100%,故障率小于1%,检修人员减少为3人。操作法在炼钢厂7台风机推广后,每年节约修理费105万元,转炉作业时间增加966小时,相当于每座转炉增加了近6天的生产时间,可多炼钢9万吨。炼钢厂将这一操作法命名为《肖拥军风机动平衡操作法》。2014年,《肖拥军风机动平衡操作法》还被推广到炼铁厂同类型风机上,运用了10多次,同样取得了良好效果。

“千万别把操作法说成是我个人的功劳,它实际上是大家的智慧,我只是其中的一个参与者。”肖拥军谦虚地说。
 

 
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