近日,记者在石嘴山发电公司采访时发现,这个企业的一些技改小动作意外地获得了大效益,在降低了煤耗、电耗、水耗、油耗之后,企业一年节约资金4300余万元。不仅为企业实现节能降耗寻找到了突破口,也再次印证了科技创新出效益的理论。
石嘴山发电公司是宁夏电网中不可忽视的能源生产企业,但同时也是水、煤等能源消耗大户,在建厂设计上,该公司就根根宁夏一年四季气温变化较大的特点,提出在循环水系统上加装联络管,利用气温的变化调节循环水泵的运行方式,以达到节电的目的。近期,记者在该公司采访时看到,两台发电机组只用了两台循环泵,其余两台“休息”,而每年10月后,公司就采用“两台机组三台循环泵”一起运行。目前,该公司每年有8个月时间可以采用“两台机组三台循环水泵”的运行方式,4个月时间采用“两台机组两台循环”的运行方式。据介绍,在常年平均气温25摄氏度的情况下,一台循环水泵每小时就节能1600千瓦时,节约资金370元。同时,循环水泵的运行方式改变后,冷却塔的蒸发、风吹损失量也有了明显减少,每年可节水413万吨,降低生产成本157万元。
与此同时,该公司对设计时不合理的设备进行了技术改造。由于公司核心泵房取用黄河水泥沙含量大,浓缩池每年都有大量的泥水排入黄河,不仅造成水资源的大量浪费,环保压力也很大。2005年1月,在浓缩池防冻保温节能改造项目完成后,所有泥水可回收用于冲灰渣,泥水排黄河量比去年同期大大减少,发电水耗也由2003年的每千瓦时2.94千克下降到2005年的2.44千克,节约资金达300万元。
科技人员发现,由于火电厂的风机设计裕量考虑偏大,造成风机运行节流损失较大,效率偏低。该公司针对不同风机的特点,通过三次技改,2005年,四台机组节电1339万千瓦时,降低生产成本309万元。
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