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2025第十届上海空气展

流体风机的构件材料晃震异样处置

   2011-08-15 中国风机网18990
  2.4.2故障分析
  执行器除各齿轮组之间造成的空行程对动叶调整造成影响外,较严重的故障属于反馈电位器齿轮故障脱开无法反馈指令信号。因指令信号完成调节是通过反馈电位器传递结束指令来达到的,当反馈电位器齿轮故障脱开松动后,无法传递或延迟传递电信号,执行器电机一直转动直到动叶片根据开、关指令达到全开或全关时才停止调节或超指令范围调节,造成动叶摆动。
  2.4.3防范措施
  提高检修工艺,加强执行器机械部位的检查维护,发现异常后及时处理,避免故障扩大。
 
  2.5执行器电源板故障
  案例1:2005年10月21日4号炉1号引风机自动调节跳手动,指令26,阀位反馈大幅摆动0~94,电流70~94A,炉膛负压最大-661Pa,立即打就地位阀位40不摆,调整负压正常。更换电源板后正常。
  案例2:2006年5月29日3号炉1号引风机动叶摆动,指令63,反馈58到70之间摆动,电流119A~140A之间摆动,立即将1号引风机动叶打就地,维持运行。更换动叶执行器电源板后,动叶、反馈动作正常。
  2.5.1故障现象
  主要表现为指令信号与反馈信号不同步,液压头就地开度与风机实际风量电流基本相符,但风机实际电流及炉膛负压不稳,风机手动调整正常。
  2.5.2故障分析
  因电源板性能不稳定,执行器能够输入、反馈指令,能够进行动叶的调整,但由于指令信号紊乱,不能按预定值输入指令,造成调整错乱,动叶摆动。
  2.5.3防范措施
  更换性能稳定的电源板,加强执行器的检查维护,发现异常后及时处理,避免故障扩大。
 
  2.6其他故障造成的动叶摆动
  案例1:2005年12月11日3号炉1号引风机电流由144A突升至157A后马上回落至145A.
  炉膛负压无明显大波动,引风机动叶指令就地检查未见异常。
  案例2:2005年12月17日3号炉1号引风机电流高于155A报警一次,炉膛负压无明显大波动。
  案例3:2005年12月21日3号炉1号引风机电流摆动最高至177A,关小动叶至44,电流降到135A,切就地手动。试验1号引风机动叶,动作正常。更换信号板及CPU板,调整1号引风机动叶正常。
  案例4:2006年6月2日3号炉1号引风机电流偏大且摆动(最高到155A),动叶反馈开度与指令偏差大。立即就地将1号引风机动叶切至手风机突发性瞬时大幅摆动,反馈跟不上指令信号,摆动时液压头机械反馈动作正常,手动调节正常。
  故障分析
  因信号板及CPU板性能不稳或控制线路接触不好造成指令信号大幅跳动,引发动叶突发性瞬时大幅摆动。
  防范措施
  更换性能稳定信号板及CPU板,提高检修工艺,加强执行器的检查维护,发现异常后及时处理,避免故障扩大。
 
3 结语
  动叶摆动故障是威胁风机和机组安全稳定运行的重要隐患,如不及时分析处理,可能会导致更严重的风机故障。本文总结了轴流风机动叶摆动故障引发的设备问题,并从故障的现象、设备结构、调节原理及预防措施进行了分析,旨在能够从多方面多角度及时发现隐患,准确地判断故障,提高对设备的分析能力,预防解决该公司困扰安全生产的轴流风机摆动故障,提高设备健康水平,保证安全生产。
 
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