使用变频器调节模式:
风机效率:μf=0.63
传动效率:μt=0.97
电机效率:μd=0.95
变频器效率:μb=0.965
风机出口流量:Q=115m3/s
风机出口压力:H=-5.4kPa
Pb=Pd/μb=Pf/μt×μd×μb=QH/(μf×μt×μd×μb)=115×5.4/(0.63×0.97×0.95×0.965)=1108kW
节能效果:μ=(Pg-Pb)/Pg=(1392-1108)/1392=20%
2)机组在80%负荷运行方式下引风机电机变频改造前后能耗比较
不使用变频器调节模式:Pg=1298kw
使用变频器调节模式:
风机效率:μf=0.63
传动效率:μt=0.97
电机效率:μd=0.95
变频器效率:μb=0.965
风机出口流量:Q=115m3/s
风机出口压力:H=-4.3kPa
Pb=Pd/μb=Pf/μt×μd×μb=QH/(μf×μt×μd×μb)=115×4.3/(0.63×0.97×0.95×0.965)=883kW
节能效果:μ=(Pg-Pb)/Pg=(1298-883)/1298=30%
3)单台引风机节能计算
机组80%负荷运行,单台引风机年使用300天,共计7200小时,935万KW/h。
经济效益计算:按照每度电0.3元计算,单台引风机每年节约88万元。
5、结论
变频器改造,不仅提高设备的安全可靠性,提高了工艺流程的自动化水平,减少事故率,更为企业节约降耗提高经济效益作出贡献,在国家大力倡导节能减排,减少环境污染政策的指引下,推广和使用变频器必将是降低能源消耗的有力措施。